边续亮:大亚湾炼厂安全的“守护神”
2022-04-12 18:19:02 稿源:大亚湾文明网点击:

  上午8时,例行班会;9时30分,监督安全巡检;11时,与成员探讨技改措施……在惠州石化,总有一个从早忙到晚的身影,他就是惠州石化运行一部生产监督边绪亮。16年来,他扎根生产一线追求卓越,在平凡岗位上践行工匠精神,凭着坚韧和努力,成为炼厂安全的“守护神”。

  “没有安全,一切等于零”

  2006年,在南海之畔的惠州炼化一期项目正如火如荼建设着。边绪亮被这个中国海油旗下最大的炼厂所吸引,义无反顾坐上南下的列车,来到当时还是一片滩涂的大亚湾石化区,从此在惠州石化扎根。

  生活中边绪亮幽默风趣,但只要涉及到安全问题,他便马上变得严肃起来。“没有安全,一切都等于零。”这是他常说的一句话。2008年,一期项目建设进入“冲刺跑”,随着开工日子的临近,边绪亮的紧迫感越来越强。他每天第一个进装置,一遍遍地跑现场、查隐患;针对运行一部五套装置在“三查四定”中查出的7000多项隐患,他和同事每天讨论整改方案到深夜,对问题逐一整改。所有的汗水和付出,换来可喜的成果——运行一部五套装置首次开工一次成功。

  装置开工后,边绪亮丝毫没有松懈,总能看到他的身影穿梭在管道纵横交错的装置间。2022年伊始,由于反应再生系统待生线路流化失常,催化裂化装置生产出现波动。面对紧急情况,边旭亮凭着丰富的操作经验,立即下达操作指令。经过两个多小时的调整,装置两器流化逐渐趋于正常,装置恢复平稳运行。

  优化装置降本提效

  “边班长好像记账员,笔记本上密密麻麻记满了各种数字。” 2020年,新冠肺炎疫情突袭,国际油价宽幅震荡,为了节约生产成本,边绪亮更加“精打细算”。

  惠州石化共有两套催化裂化装置,每年大约需要4400吨催化剂,光是采购费用便高达数千万元。为了降低催化剂损耗,边绪亮和技师创新工作室的成员一起,多次展开讨论会,认真研究化验分析结果,最终通过优化两套装置的催化剂,实现增效260万元。

  2020年下半年,惠州石化催化裂化(Ⅰ)汽轮机轮室压力有上涨趋势,制约了反应系统的正常生产,公司决定对汽轮机进行清洗,边绪亮提出对汽轮机清洗先选用湿蒸汽高转速在线清洗,当在线清洗无法实施或实施效果较差的情况下,再采用低转速停机(工)清洗方案。

  清洗实践证明,此方案不仅避免了对汽轮机系统的切除致使局部停工,也节约了大量的时间和人工成本。据悉,这次湿蒸汽高转速在线清洗属于惠州石化的首创,并作为催化裂化装置对机组定期清洗、优化生产的一项重大举措。

  “优化无止境,发挥每套装置生产的最大价值,是我的责任,也是我的使命。” 边绪亮说。

  “传帮带”提升组员技能“段位”

  “‘打铁还需自身硬’,只有组员技能提高了,面对各种突发状况才能做到心中有数。”边绪亮时刻注重人才的培养,尽心做好“传帮带”,帮助组员提升技能“段位”。

  “我们之前学的大多是理论知识,缺少实践,刚入职时很茫然,后来边班长一有空就跟我们讲解知识点,毫无保留地分享他的操作经验,现在我们也能独立进行操作了。”参加工作不到两年的组员对边绪亮的“传帮带”心怀感恩。

  边绪亮在尽心“传帮带”的同时,还积极开展实操培训,常常带领组员参与到技术攻关和隐患排查整改等实战工作中,并结合实际进行集中培训。

  近两年是边绪亮的“丰收年”。在他的积极带动下,部门成员纷纷晋升高级工程师、装置工程师和技师,所在部门还获得中国海油“金牌班组”荣誉称号,班组整体技能水平和综合素质得到有效提升,为保障装置“安稳长满优”打下坚实的人才基础。

  惠州报业全媒体记者匡湘鄂 通讯员郝宗民 陈燕子

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